1月份,生产系统保持良好生产势头,主产品产量和质量稳步提升,除去外部影响因素,满负荷条件下日均锌片产量高达每天297.99吨,1月份锌锭产量、0#锌锭品级率、硫酸产量均完成上级下达的计划目标,顺利实现开门红。
统筹协调,倒电顺利完成。1月份,生产系统面对西南铜检修倒电、原料钴、硅偏高、中浸18米浓密机扭矩异常等困难,生产运营中心充发挥组织、协调、控制、服务作用,结合生产实际优化生产计划。月初,西南铜开始年度检修,收到西南铜停电通知后,生产运营中心反应迅速,为降低对生产的影响,与西南铜多次交涉,将原先定的倒三次电改为两次。结合西南铜停电计划,生产运营中心充分评估停电对生产系统带来的风险,制定周密的计划,组织各分厂从35KV高压电的停送、关键设备开停、联络电供应、复电后生产组织等全方位进行讨论,事无巨细,为倒电做好充分准备。1月8日倒电虽是周末,但大家按时到岗,各分厂按时间节点停完所有设备,断开低压进线开关,调度室联系西南铜提前把另外一个回路热备至总降压主变,使得整个停送电过程在1小时内全部顺利完成。1月10日进行第二次倒电,此次停电时间长达7小时,生产运营中心从全局出发,统筹协调,精细组织,从硅整流铜厂二回倒联络电至总降压供各分厂关键设备使用。同步安排湿法系统清流程、火法系统清烟气系统、电解更换电解槽,各分厂趁机对安全阀、压力表等设备进行处理。复电后各工序逐步恢复生产,调度室及时调整电解负荷,将停电对产量的影响降至最低。
抓细抓实,生产平稳运行。生产运营中心围绕金属、体积、酸根和杂质平衡,精细监控进厂原、辅料质量、工艺控制参数和生产指标。稳定沸腾炉生产,提高干吨处理量和硫酸产量,为湿法系统提供充足的金属量和蒸汽供应。中浸严格控制过程PH和氧化剂使用,提高水解沉铁量,加强18米浓密机扭矩管控,保障中上清含铁合格率。净化做好过程监控,三段持续加入活性炭吸附杂质,异常情况及时调整辅料加入,开启贫镉液除钴,减少系统钴循环,确保新液合格率。电解加强槽面管理,保证掏槽平板、刷板数量和质量,减少短路板,掏槽平板电解液虹吸至底槽单独返630,根据生产情况及时调整明胶及碳酸锶加入量,提高锌片产量和质量。调度室每日通报产量完成情况,按制度划分欠产责任,相关责任单位及时分析欠产原因,调度员坚持每日现场盘查体积,根据系统酸根和体积调整硫酸使用,确保系统酸根平衡。
未雨绸缪,物资提前储备。为确保春节期间生产平稳运行,生产运营中心提前谋划,与营销中心紧密联系,做好代加工点焙砂发运,保障金属供应,冷料合理搭配使用,逐步对大料仓储料。要求各分厂梳理物资库存,原料、燃料、辅料等重要物资提前申报采购,做好春节前储备工作,避免春节期间交通管制和货源紧缺对生产造成影响。盯紧铅渣、窑渣发运,争取春节前库存清零,避免胀库。