今年一季度,精锌厂渣含锌指标平均完成0.56%,其中二月份完成0.41%创下单月历史最好记录。这是精锌厂在杂料制模式下使用天然气为燃料,并处于冬季严寒的不利生产条件下实现的新突破。
渣含锌是指导精锌厂生产和衡量生产水平的重要指标之一,也是组织高产的前提。在现行条件下,渣含锌降低0.1%,月可多产锌4.2吨,月降加工费8万元。从历史数据看,渣含锌指标多在1.5%左右,煤改气以后较长时间里,这个指标更难控制。降低渣含锌成为了制约精锌厂提质提标的瓶颈,牵一发而动全身。以厂长李明昊为首的精锌厂班子根据公司提出的高质量发展要求,下定决心攻克这个难关,把渣含锌降到1%以下,以此树立精锌厂发展新标识。他们打破固有思维,从源头开始全链条梳理,针对需要解决的问题,不断创新操作、创新改造,逐个突破。
蒸馏炉温度是影响渣含锌的关键因素。冶炼厂针对于天然气没有充分燃烧,采取了新的送风方式和自制天然气烧咀,使燃烧室温度合格率显著提高,处理积碳次数大幅降低。同时,对蒸馏炉进行废气预热侧面燃烧改造提高了燃烧室温度,使冷凝废气得到充分使用,处理废气管道次数也减少了,还降低了安全风险,减轻了岗位员工工作量。
在解决了主要问题后,冶炼厂又总结出新的调整方式,进一步保障了蒸馏炉温度,并抓好冷凝检查操作,排除冷凝操作不当的影响。对残渣含锌出现波动的蒸馏炉及时查找原因进行处理,针对炉体开动周期和炉体状况分别制定燃烧室温度指标,严格控制单个废气出口负压,提高小燃烧室温度。对特殊作业温度下降的炉体,进行临时减料处理。通过一系列创新改造、强化操作,渣含锌有了大幅降低,天然气使用量明显降低,员工劳动强度大幅降低。
春来万物苏,奋斗正当时。今年是公司“十四五”开局之年,也是精锌厂“赋予新生命,承担新使命”的第一年。精锌厂将以降渣含锌工作取得的成绩为契机,实现新突破,落实好主产品产能倍增计划,为公司180亿元产值目标作出新贡献,向建党100周年献礼。